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煤礦拇指新聞:調(diào)高油缸問題的分析在采煤機(jī)配件供應(yīng)中占多大比重?
煤礦拇指新聞:調(diào)高油缸問題的分析在采煤機(jī)配件供應(yīng)中占多大比重?
我們知道,在煤礦購進(jìn)其需要的采高和工作負(fù)荷相關(guān)的采煤機(jī)之后,煤機(jī)廠都會(huì)附帶一份關(guān)于采煤機(jī)中易損件的明細(xì),而且通常會(huì)送一些隨機(jī)件;那么今天我們要說的是采煤機(jī)調(diào)高油缸在采煤機(jī)損壞比重有多高,首先我們先分析一些調(diào)高油缸自身的問題:
1用戶使用中發(fā)現(xiàn)的問題及分析根據(jù)生產(chǎn)使用單位反饋的信息,150型采煤機(jī)原調(diào)高油缸容易產(chǎn)生的問題有①密封件容易損壞,常發(fā)生竄液、漏液現(xiàn)象;②拆卸困 難,常用件不易更換;③調(diào)高系統(tǒng)配帶的調(diào)高泵維修困難。根據(jù)用戶反映的情況,結(jié)合原調(diào)高油缸的結(jié)構(gòu)分析,產(chǎn)生這些問題的原因如下:150型采煤機(jī)調(diào)高油缸 的密封件一般是用橡膠、尼龍等制造,調(diào)高油缸的活塞桿反復(fù)伸長和收藉,使用頻率高。密封件對介質(zhì)起著舉足輕重的密封作用.使活塞兩端的液體互相隔絕,達(dá)到 調(diào)高油缸升高和縮短的目的。由于原調(diào)高油缸活塞采用的是Y夾密封圈,密封面積比較小,在活塞頻繁的往復(fù)運(yùn)動(dòng)中容易發(fā)生磨損,造成密封不嚴(yán),發(fā)生漏、竄液現(xiàn) 象。150型采煤機(jī)調(diào)高油缸在工作時(shí)發(fā)生漏、竄液后直接影響生產(chǎn);或者出現(xiàn)零部件損壞不能工作時(shí),必須停產(chǎn)維修。由于井下環(huán)境的局限,再加上原調(diào)高油缸結(jié) 構(gòu)較復(fù)雜,拆卸時(shí)比較困難,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,更換的零件也較多,增大了維修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,延長了維修工作時(shí)間.影響了礦井生產(chǎn)速度。150型采煤機(jī)調(diào)高油缸是 采煤機(jī)滾筒調(diào)高裝置的主要部件之一。為了達(dá)到滾筒調(diào)高的目的,:煤機(jī)還帶有液壓調(diào)高系統(tǒng),配有調(diào)高油泵以提供給調(diào)高油缸油介質(zhì),使?jié)L筒得以調(diào)高。調(diào)高油泵 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在生產(chǎn)中使用頻率高,容易損壞,不易維修,費(fèi)用昂貴,增大了原煤成本。
2.2生產(chǎn)制造工藝中出現(xiàn)的問題調(diào)高油缸的缸筒技術(shù)要求較高,要求有較高的表面粗糙度和形位公差。而且活塞桿工作 時(shí),受液壓l212002年6月礦業(yè)安全與環(huán)保第29卷增刊推力,要有足夠的剛度。因此在加工的時(shí)候,由于條件上的限制,精度不易達(dá)到,達(dá)不到油缸的加工 要求i在材料的熱處理工藝上,因?yàn)樵O(shè)備和熱處理能力有限,不易保證零件的機(jī)械性能。所調(diào)高油缸在使用一段時(shí)間后零部件磨損嚴(yán)重,就會(huì)出現(xiàn)漏、竄液現(xiàn)象,影 響生產(chǎn)。3優(yōu)化設(shè)計(jì)優(yōu)化設(shè)計(jì)后的150型采煤機(jī)櫥高油缸的結(jié)構(gòu)見圖2。卜油缸底座;2接頭座;3一活塞;4~油缸缸體;5導(dǎo)向套;6活塞桿圖2150型采 煤機(jī)調(diào)高油缸優(yōu)化設(shè)計(jì)后的結(jié)構(gòu)
3.1對150型采煤機(jī)調(diào)高油缸進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)(1)首先從調(diào)高油缸竄、漏液這個(gè)問題著手,對活塞進(jìn)行改型設(shè)計(jì)。活 塞是隔絕油缸左右兩個(gè)腔的主要零件,它的密封件性能的優(yōu)劣是造成油缸竄、漏液的主要原因。根據(jù)這種情況,把原來的Y夾密封圈改成鼓形密封圈,在進(jìn)液時(shí),鼓 形密封圈膨脹,增大了活塞兩端的密封面積,減小了密封件的磨損,使得漏、竄液的發(fā)生率降低。(2)針對拆卸不易方面,在保證調(diào)高油缸行程的前提下,借鑒 QY支架平衡缸的結(jié)構(gòu),減少了調(diào)高油缸的加工零件,增加和借用了平衡缸上的常用密封件,便于拆除了裝配。縮短了維修時(shí),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,在最短的時(shí) 間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)。(3)調(diào)高油泵損壞后不易維修,在設(shè)計(jì)中改原注油方式為外注式進(jìn)液。經(jīng)過計(jì)算校核能夠達(dá)到調(diào)高油缸的使用標(biāo)準(zhǔn)的能力下,摒棄了調(diào)高油泵,借 助礦井生產(chǎn)現(xiàn)場常用的乳化泵供給乳化液。把原內(nèi)注式注油的液壓鎖固定在油缸的外面,然后通過接頭座供給乳化液。采用外供乳化液的方式,達(dá)到升高和降落搖臂 的目的。即使在使用過程中液壓鎖損壞,也能輕松換上備用件。使生產(chǎn)得以繼續(xù)進(jìn)行,獲得了較高的經(jīng)濟(jì)效益。
3.2改善主要零部件的工藝措施(1)油缸缸筒:采用27SiMn無縫鋼管,為了保證其形位公差,尋求生產(chǎn)設(shè)備較 好和加工能力較高的廠家進(jìn)行外協(xié)加工。提高油缸缸壁的表面粗糙度,減少缸筒對密封件的磨損。(2)活塞桿:采用40Cr材質(zhì),進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,加工時(shí)強(qiáng)調(diào)活 塞桿徑的同軸度和端面的垂直度,著重保證零件的機(jī)械性能。(3)導(dǎo)向環(huán):采用45鋼,根據(jù)導(dǎo)向環(huán)在調(diào)高油缸中所起的作用。
以上就是以150采煤機(jī)為例子做了一個(gè)詳細(xì)的分析及其廠里對調(diào)高油缸的改進(jìn)措施!